JP2563483B2 - Coke oven operating method - Google Patents
Coke oven operating methodInfo
- Publication number
- JP2563483B2 JP2563483B2 JP63136195A JP13619588A JP2563483B2 JP 2563483 B2 JP2563483 B2 JP 2563483B2 JP 63136195 A JP63136195 A JP 63136195A JP 13619588 A JP13619588 A JP 13619588A JP 2563483 B2 JP2563483 B2 JP 2563483B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- temperature
- coke oven
- tar
- time
- flue
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
Landscapes
- Coke Industry (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は、任意のタール品質が安定して得られるコー
クス炉の操業方法に関するものである。TECHNICAL FIELD The present invention relates to a method for operating a coke oven in which any tar quality can be stably obtained.
[従来の技術] コークス炉発生タールは炭化室内で300〜550℃で発生
した1次タール(低温タール)が炭化室上部のガス道を
通過する際、熱分解を受けて生成するといわれており、
タール中に存在するキノリン不溶分(以下、QIと略す)
はこの熱分解の程度で変化することが定性的に知られて
いる。[Prior Art] It is said that the tar generated in the coke oven is generated by thermal decomposition when the primary tar (low temperature tar) generated at 300 to 550 ° C in the carbonization chamber passes through the gas passage above the carbonization chamber.
Quinoline insoluble matter present in tar (hereinafter abbreviated as QI)
Is qualitatively known to vary with the extent of this thermal decomposition.
QIはα−レジンとも呼ばれる高分子樹脂物質で、ター
ルの用途によってその要求値が異なっている。例えば含
侵ピッチ、ニードルコークス、および炭素繊維などの原
料として使用する場合はQI値の低いことが要求され、人
造黒鉛電極原料として使用する場合はQI(値)は6〜9
%含有すること、すなわちQI値が高いことが望ましいと
されている。したがってコークス炉ではその要求値に対
応したQI値を示すタールを製造するために複数の炉団で
異なった操業をしている。QI is a polymer resin material also called α-resin, and its required value varies depending on the use of tar. For example, when used as a raw material for impregnated pitch, needle coke, carbon fiber, etc., a low QI value is required, and when used as an artificial graphite electrode raw material, the QI (value) is 6-9.
%, That is, a high QI value is desirable. Therefore, in coke ovens, different furnace groups operate differently in order to produce tar showing a QI value corresponding to the required value.
現状ではタールのQI値管理は炉団別にフリュー温度、
つまり燃焼室フリュー下部バーナーの温度の変更によっ
て実施されている。しかし、フリュー温度を変更するこ
とはコークス炉の稼動率が変動し、コークス生産計画に
支障をきたす結果ともなる。At present, tar QI value management is based on the flue temperature by furnace group,
In other words, it is implemented by changing the temperature of the lower burner of the combustion chamber flue. However, changing the flue temperature also changes the operating rate of the coke oven, which may hinder the coke production plan.
このため要求されるQI値のタールを直接製造するコー
クス炉がない場合には複数のコークス炉団を異なる稼動
率で操業して得たQI値の異なる複数のタールを適宜配合
してその要求に応じなければならない。このように高炉
操業に見合ったコークス量をより低コストで製造するこ
とと、前述のようなタールのQI値に応じたコークス炉操
業を同時に達成することは極めて困難である。また、タ
ールのQI値を任意の値に調整することは著しく困難が伴
なう。For this reason, if there is no coke oven that directly produces tar with the required QI value, multiple tars with different QI values obtained by operating multiple coke oven clusters at different operating rates should be blended as appropriate. I have to respond. In this way, it is extremely difficult to manufacture the amount of coke commensurate with the blast furnace operation at a lower cost and simultaneously achieve the coke furnace operation corresponding to the QI value of tar as described above. Further, it is extremely difficult to adjust the QI value of tar to any value.
その対策として、例えば特開昭59−172584号公報で
は、装入炭高さの調整により生じた炭化室上部の空間
で、この空間を通過する乾留副産物を熱改質することを
特徴とするコークス炉副産物の改質方法を、特開昭61−
9491号公報では炭化室内の上部空間の温度を調整する調
整機構を備えたことを特徴とするコークス炉を、さらに
特開昭61−120891号公報では本来のコークス炉操業に支
障を来すことなく、QI値の高いタールとQI値に低いター
ルとを分別して回収する方法を、また特開昭61−120890
号公報ではコークス炉の操業において、コークス炉発生
タールの中のQI値を1wt%以下に管理する場合は、コー
クス炉炭化室上部ガス道温度750℃から850℃の範囲に調
整し、QI値の1%以上に管理する場合は、コークス炉炭
化室上部ガス道温度を約850℃から950℃の範囲に調整す
ることを特徴とするコークス炉の操業方法を提案してい
る。As a countermeasure, for example, in JP-A-59-172584, a coke characterized by thermally reforming a carbonization by-product passing through this space in the space above the carbonization chamber created by adjusting the height of the charging coal. A method for modifying a furnace by-product is disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 61-
In 9491, a coke oven characterized by having an adjusting mechanism for adjusting the temperature of the upper space in the carbonization chamber, and in JP-A-61-120891, there is no hindrance to the original operation of the coke oven. , A method of separately collecting tar having a high QI value and tar having a low QI value, and JP-A-61-120890.
In the gazette, in the operation of the coke oven, when the QI value in the tar generated from the coke oven is controlled to 1 wt% or less, the temperature in the upper gas passage of the coke oven carbonization chamber is adjusted within the range of 750 ° C to 850 ° C, and the QI value In the case of controlling at 1% or more, a coke oven operating method is proposed which is characterized by adjusting the temperature of the upper gas passage in the coke oven carbonization chamber to a range of approximately 850 ° C to 950 ° C.
[発明が解決しようとする課題] しかし、特開昭59−172584号公報よる方法では、コー
クスの生産量が少なくなるうえに、コークス炉の消費熱
量が増加するという問題点がある。また、前述の特開昭
61−9491号公報では設備の改造および追加が必要であ
る。また特開昭61−120891号公報ではタール回収系統を
2系統以上設けるための設備改造を必要とする。さらに
特開昭61−120890号公報ではフリューの頂部温度調整の
ために燃料ガスのカロリーの変更が必要になるし、か
つ、温度の調整は困難である。[Problems to be Solved by the Invention] However, the method according to Japanese Patent Laid-Open No. 172584/1984 has problems that the production amount of coke is reduced and the heat consumption of the coke oven is increased. In addition, the above-mentioned
The 61-9491 publication requires modification and addition of equipment. Further, in Japanese Patent Laid-Open No. 61-120891, it is necessary to modify the equipment to provide two or more tar recovery systems. Further, in JP-A-61-120890, it is necessary to change the calorie of the fuel gas in order to adjust the temperature of the top of the flue, and it is difficult to adjust the temperature.
本発明は、本来のコークス炉操業に支障を来すことな
く、任意のQI値のタールが安定して得られるようにコー
クス炉を操業する方法を提供することを目的としてい
る。An object of the present invention is to provide a method for operating a coke oven so that tar having an arbitrary QI value can be stably obtained without impairing the original operation of the coke oven.
[課題を解決するための手段および作用] 上記目的を達成するために、本発明のコークス炉の操
業方法は、コークス炉の操業において、燃焼室のフリュ
ー温度を調整するに際し、フリュー温度をT1に昇温させ
たのち、石炭を装入し、該フリュー温度を全乾留時間
(t)の10〜40%の時間でTmaxまで昇温させ、その後、
t2時間でTmaxまで昇温させ、その後、全乾留時間の5〜
10%の時間で初期条件であるT1まで昇温させて、タール
中のキノリン不溶分を調整することを特徴とするコーク
ス炉の操業方法を提供するものである。[Means and Actions for Solving the Problem] In order to achieve the above object, the coke oven operating method of the present invention is such that, in the operation of the coke oven, the flue temperature is set to T 1 when adjusting the flue temperature of the combustion chamber. After the temperature is raised to 1, the coal is charged, and the flue temperature is raised to T max at a time of 10 to 40% of the total carbonization time (t), and then,
The temperature is raised to T max in t 2 hours, and then 5 to the total dry distillation time
(EN) A method for operating a coke oven, characterized in that the quinoline insoluble matter in tar is adjusted by raising the temperature to T 1 which is the initial condition in 10% of the time.
但し t:全乾留時間(hr) t1:tの10〜40%の時間(hr) t2:t−(t1+t3)(hr) t3:tの5〜10%の時間(hr) T1:1000〜1200℃ Tmax:1400〜1300℃ Tmin:900〜800℃ 以下に本発明を詳細に説明する。However, t: Total dry distillation time (hr) t 1 : 10 to 40% of t (hr) t 2 : t- (t 1 + t 3 ) (hr) t 3 : 5 to 10% of t (hr ) T 1 : 1000 to 1200 ° C T max : 1400 to 1300 ° C T min : 900 to 800 ° C The present invention will be described in detail below.
コークス炉内では石炭は固体、液体、固体と変化し、
主たる生成物のコークスと副産物(タール,ガス)を生
成する。この過程は、水分の蒸発、1次タール・炭化水
素の揮発・移動と2次的な分解反応、コークスの収縮に
伴なう炉内状況の変化等が絡み合い複雑である。本発明
者らは、これらの炉内現象を解明するため、 石炭の熱分解 初生物の炉内移動 1次タールの熱分解 に関する検討を行った。その結果、 タール中のQIの生成割合は、第2図に示すように二次
分解温度と二次分解時間によって決まり、特に二次分解
温度が重要であることが判明した。ここで、二次分解温
度とは、石炭を乾留した時約600℃の温度までに発生し
てしまう1次タールが分解して最終タール(2次ター
ル)になる分解温度である。In the coke oven, coal changes into solid, liquid and solid,
It produces coke, which is the main product, and by-products (tar, gas). This process is complicated by the entanglement of water evaporation, volatilization and transfer of primary tar and hydrocarbons and secondary decomposition reaction, and changes in the furnace conditions due to coke shrinkage. In order to clarify these in-reactor phenomena, the present inventors conducted a study on thermal decomposition of coal, in-reactor migration of primary organisms, and thermal decomposition of primary tar. As a result, the rate of QI formation in tar was determined by the secondary decomposition temperature and the secondary decomposition time, as shown in Fig. 2, and it was found that the secondary decomposition temperature is particularly important. Here, the secondary decomposition temperature is a decomposition temperature at which the primary tar, which is generated up to a temperature of about 600 ° C. when the coal is carbonized, decomposes to become the final tar (secondary tar).
実際のコークス炉での乾留状態を考える場合、二次分
解温度は主に炭化室上部ガス道温度にあたり、二次分解
時間は炭化室上部ガス道でのガスの滞留時間に相当す
る。When considering the state of dry distillation in an actual coke oven, the secondary decomposition temperature mainly corresponds to the temperature of the upper gas passage in the carbonization chamber, and the secondary decomposition time corresponds to the residence time of the gas in the upper gas passage in the carbonization chamber.
ここで炭化室上部ガス道温度とは炭化室内に装入され
た石炭層の最上部と炭化室天井レンガとの間に形成され
るガスが通過する空間を称する。Here, the upper gas passage temperature of the carbonization chamber refers to a space through which gas formed between the uppermost part of the coal bed charged in the carbonization chamber and the ceiling brick of the carbonization chamber passes.
一方、試験コークス炉による乾留試験においてタール
の発生挙動を追跡してみた結果、第3図に示すように11
50℃乾留の場合、乾留時間3〜4hrで全タールで発生量
の50%が発生することおよび第4図に示すように発生タ
ールの重質化は乾留後期が顕著であることが判明した。On the other hand, as a result of tracing the generation behavior of tar in the carbonization test in the test coke oven, as shown in Fig. 3, 11
In the case of dry distillation at 50 ° C., it was found that 50% of the total amount of tar was generated in the dry distillation time of 3 to 4 hours, and as shown in FIG. 4, heavy tar generation was remarkable in the latter stage of dry distillation.
以上の試験結果から、タールの発生は前半に多いこと
が明らかとなり、この時期に炭化室上部ガス道温度を高
めることがタール重質化すなわちタール中のQIを高める
ことおよび発生タール中のQIを調整するためにはこの炭
化室上部ガス道温度を調整することが重要であるとの知
見を得た。From the above test results, it was clarified that tar was mostly generated in the first half, and at this time, increasing the temperature of the upper gas passage in the carbonization chamber increased the tar heavier, that is, the QI in the tar, and the QI in the generated tar. It was found that it is important to adjust the temperature of the upper gas passage of the carbonization chamber in order to adjust it.
コークス炉の炭化室上部ガス道温度は燃焼室の構造が
同一で、燃料ガスのカロリーが同一、かつ装入炭の装入
状況が同一であれば第5図にその一例を示すように日常
の管理に使用しているフリュー温度と密接な関係があ
る。If the temperature of the upper gas passage in the coke oven of the coke oven is the same in the structure of the combustion chamber, the calories of the fuel gas are the same, and the charging situation of the charging coal is the same, as shown in Fig. It has a close relationship with the flue temperature used for control.
このことより、炭化室上部ガス道温度を調整するため
には燃焼室のフリュー温度を調整すれば良いことにな
る。From this, it is sufficient to adjust the flue temperature of the combustion chamber in order to adjust the gas passage temperature in the upper part of the carbonization chamber.
以下に本発明により、フリュー温度と乾留時間を限定
する理由について説明する。The reason for limiting the flue temperature and the dry distillation time according to the present invention will be described below.
第1図に本発明の乾留時間とフリュー温度の関係を示
す。ここで、 T1はコークス炉炭化室へ石炭を装入する時のフリュー
温度で1000〜1200℃とする。1000℃未満の場合、コーク
ス炉炉体保護およびコークス品質の面に問題があり、12
00℃超の場合、技術的には問題がないが、エネルギー的
面で損失となる。FIG. 1 shows the relationship between the dry distillation time and the flue temperature of the present invention. Here, T 1 is a flue temperature at the time of charging coal into the coke oven carbonization chamber, and is set to 1000 to 1200 ° C. If it is less than 1000 ℃, there is a problem in coke oven furnace body protection and coke quality.
If it exceeds 00 ° C, there is no technical problem, but there is a loss in terms of energy.
Tmaxは乾留過程での最高フリュー温度で、1400〜1300
℃とする。1400℃超の場合、コークス炉炉体保護の面よ
り問題があり、1300℃未満の場合、タールの重質化を目
的とする面で効果がない。T max is the maximum flue temperature in the carbonization process, which is 1400-1300
℃. If it exceeds 1400 ° C, there is a problem in terms of protection of the coke oven furnace body, and if it is less than 1300 ° C, there is no effect in terms of making tar heavy.
Tminは乾留過程での最低フリュー度で、900〜800℃と
する。800℃未満の場合、コークス炉炉体保護の面より
問題があり、900℃超の場合、目的とするタール重質化
の面で効果がなく、エネルギー面で不利となるので必要
ない。T min is the minimum flu degree in the carbonization process and is set to 900 to 800 ° C. If the temperature is lower than 800 ° C, there is a problem in terms of protection of the coke oven furnace body, and if the temperature is higher than 900 ° C, there is no effect in terms of target tar weighting and it is disadvantageous in terms of energy.
Tendは乾留終了時のフリュー温度でコークス炉の操業
面よりT1と等しい温度とする。コークス炉操業のサイク
ルを考えると初期条件にもどしておく必要がある。T end is the flue temperature at the end of carbonization, and is the temperature equal to T 1 from the operation side of the coke oven. Considering the cycle of coke oven operation, it is necessary to restore the initial conditions.
t1はコークス炉炭化室へ石炭を装入しれからフリュー
温度がTmaxになるまでの時間で、全乾留時間(t)の10
〜40%とする。t 1 is the time from when coal is charged into the coke oven carbonization chamber until the flue temperature reaches T max , which is 10 times the total dry distillation time (t).
~ 40%
コークス炉の燃焼形態を考えると、あまり急激な温度
上昇は好ましくないので、10%未満は避ける。一方、初
期に多量に発生するタールの改質を考えると40%超の時
間の必要はない。Considering the combustion mode of the coke oven, a temperature rise of less than 10% is not preferable, so avoid less than 10%. On the other hand, considering the reforming of tar that occurs in large quantities in the initial stage, it is not necessary to spend more than 40% of the time.
t2はフリュー温度がTmaxからTminになるまでの時間
で、t2=全乾留時間(t)−(t1+t3)で定義される。t 2 is the time required for the flue temperature to change from T max to T min , and is defined by t 2 = total dry distillation time (t)-(t 1 + t 3 ).
t3はフリュー温度がTminになった時間から乾留終了時
間までの時間で、全乾留時間(t)の5〜10%とする。
コークス炉の燃焼形態および炉体保護の面から急激な温
度上昇は好ましくないので、5%未満は避けたい。一
方、タールの改質のためにはできるだけこの時間を短く
したいので、10%超の時間は避ける。t 3 is the time from the time when the flue temperature reaches T min to the end of dry distillation, which is 5 to 10% of the total dry distillation time (t).
A rapid temperature rise is not preferable from the viewpoint of combustion mode of the coke oven and protection of the furnace body, so less than 5% should be avoided. On the other hand, we want to shorten this time as much as possible for tar reforming, so avoid time over 10%.
フリュー温度の調整は燃焼室に供給される燃料ガスの
流量を調整することにより可能であるが、その調整シス
テムは例えばコークス炉燃焼室の中央フリューのフリュ
ーヘヤピン部温度をコークス炉1炉団当り10点測定し、
この温度が目標のフリュー温度になるように燃料ガスの
流量を調整するものであり、この結果として炭化室上部
ガス道温度を調整できるようになっている。The flue temperature can be adjusted by adjusting the flow rate of the fuel gas supplied to the combustion chamber. For example, the adjusting system adjusts the flue hairpin temperature of the central flue of the coke oven combustion chamber to 10 per lump of coke oven. Point measurement,
The flow rate of the fuel gas is adjusted so that this temperature becomes the target flue temperature, and as a result, the temperature of the upper gas passage of the carbonization chamber can be adjusted.
[実 施 例] 炉高6m、炭化室容積40m3のコークス炉一窯を用いて、
コークス炉操業実験を行った。従来法はフリュー温度11
00℃一定加熱、本発明法は第6図に示すようにフリュー
温度をCase2、Case3のように制御した。その結果、本発
明法では炭化室上部ガス道温度が第6図に示すように調
整され、タール中QIは第1表に示すように目標値通りに
調整できた。[Example] Using a coke oven with a furnace height of 6 m and a carbonization chamber volume of 40 m 3 ,
A coke oven operation experiment was conducted. The conventional method has a flue temperature of 11
With constant heating at 00 ° C, in the method of the present invention, the flue temperature was controlled as in Case 2 and Case 3 as shown in Fig. 6. As a result, in the method of the present invention, the gas passage temperature in the upper part of the carbonization chamber was adjusted as shown in FIG. 6, and the QI in tar could be adjusted according to the target value as shown in Table 1.
一方、従来法Case1では、第1表に比較して示すよう
に、タール中QIは目標値に対して低く、かつQIのバラツ
キも大きかった。On the other hand, in case 1 of the conventional method, as shown in comparison with Table 1, the QI in tar was lower than the target value, and the variation in QI was large.
具体的な調整方法を以下に示す。 The specific adjustment method is shown below.
コークス炉の稼動率より、その窯の全乾留時間(t)
を計算する。QI=3%のタールを得る場合、T1を1200℃
に設定、石炭を装入、0.1×t時間でTmax=1400℃まで
温度を上げ、その後、0.8×t時間でTmin=800℃まで温
度を下げ、その後、0.1×t時間でT1=1200℃まで温度
を上げる。From the operating rate of the coke oven, the total dry distillation time of the kiln (t)
Is calculated. To obtain tar with QI = 3%, T 1 is 1200 ℃
, Coal was charged, the temperature was raised to T max = 1400 ° C. in 0.1 × t time, then the temperature was lowered to T min = 800 ° C. in 0.8 × t time, and then T 1 = T 0.1 = t in 0.1 × t time. Raise the temperature to 1200 ° C.
また、QI=6%のタールを得る場合、T1を1100℃に設
定、0.4t時間でTmaxt=1300℃まで温度を上げ、その
後、0.55×t時間でTmin=900℃まで温度を下げ、その
後、0.05×t時間でT1=1100℃温度を上げる。 To obtain tar with QI = 6%, set T 1 to 1100 ° C, raise the temperature to T max t = 1300 ° C in 0.4t time, and then increase the temperature to T min = 900 ° C in 0.55 x t time. Lower temperature, then increase T 1 = 1100 ° C. in 0.05 × t hours.
QI=3〜6%のタールを得るためには、例えば、4.5
%(3〜6%の中間値)を得る場合、上記設定値T1を12
00〜1100℃の中間温度1150℃に設定、その後、0.1×t
〜0.4×t時間の中間時間0.25×t時間でTmax=1400〜1
300℃の中間温度1350℃まで温度を上げ、その後、0.8×
t〜0.55×t時間の中間時間0.675×t時間で800〜900
℃の中間温度850℃まで温度を下げ、その後、0.05×t
〜0.1×t時間の中間時間0.075×t時間でT1まで温度を
上げることが達成できる。To obtain tar with QI = 3-6%, for example, 4.5
% (Intermediate value of 3 to 6%), set the above setting value T 1 to 12
Set an intermediate temperature of 1150 ° C between 00 and 1100 ° C, then 0.1 x t
˜0.4 × t time intermediate time 0.25 × t time T max = 1400 to 1
Raise the temperature to an intermediate temperature of 1350 ° C at 300 ° C, then 0.8 ×
800 to 900 at an intermediate time of 0.675 x t hours from t to 0.55 x t hours
The intermediate temperature of ℃ is lowered to 850 ℃, then 0.05 × t
Increasing the temperature to T 1 can be achieved with an intermediate time of 0.075 × t hours of ˜0.1 × t hours.
[発明の効果] 本発明によりコークス炉燃焼室のフリュー温度を調整
することによって、コークス炉発生タール中のQI値を安
定して調整することが可能となり、人造黒鉛電極用の原
料が必要な場合には、QI値の高いタールが得られるコー
クス炉操業法を、含侵ピッチ、ニードルコークス、炭素
繊維などの原料が必要な場合には、QI値の低いタールが
得られるコークス炉操業法が可能となるほど顕著な効果
がある。[Advantages of the Invention] By adjusting the flue temperature of the coke oven combustion chamber according to the present invention, it becomes possible to stably adjust the QI value in the tar generated in the coke oven, and when a raw material for an artificial graphite electrode is required. Is a coke oven operation method that yields tar with a high QI value, and a coke oven operation method that obtains tar with a low QI value is possible when raw materials such as impregnated pitch, needle coke, and carbon fiber are required. It has a remarkable effect.
第1図は本発明の乾留時間とフリュー温度の関係を示す
図、第2図はタール中QIに対する二次分解温度と二次分
解時間の影響を示す図、第3図は乾留過程のタール発生
挙動を示す図、第4図は乾留過程のタール性状変化を示
す図、第5図はフリュー温度と炭化室上部ガス道温度の
関係を示す図、第6図は本発明のフリュー温度の調整例
を示す図である。FIG. 1 is a diagram showing the relationship between carbonization time and flue temperature of the present invention, FIG. 2 is a diagram showing the effects of secondary decomposition temperature and secondary decomposition time on QI in tar, and FIG. 3 is tar generation in the carbonization process. FIG. 4 is a diagram showing the behavior, FIG. 4 is a diagram showing changes in tar properties during the carbonization process, FIG. 5 is a diagram showing a relationship between the flue temperature and the upper gas passage temperature of the carbonization chamber, and FIG. 6 is an example of adjusting the flue temperature of the present invention. FIG.
Claims (1)
ュー温度を調整するに際し、フリュー温度をT1に昇温さ
せたのち、石炭を装入し、該フリュー温度を全乾留時間
(t)の10〜40%の時間でTmaxまで昇温させ、その後、
t2時間でTminまで降温させ、その後、全乾留時間の5〜
10%の時間で初期条件であるT1まで昇温させて、タール
中のキノリン不溶分を調整することを特徴とするコーク
ス炉の操業方法 但し t:全乾留時間(hr) t1:tの10〜40%の時間(hr) t2:t−(t1+t3)(hr) t3:tの5〜10%の時間(hr) T1:1000〜1200℃ Tmax:1400〜1300℃ Tmin:900〜800℃1. In the operation of a coke oven, when adjusting the flue temperature of the combustion chamber, the flue temperature is raised to T 1 and then coal is charged, and the flue temperature is set to the total dry distillation time (t). Heat up to T max in 10-40% time, then
The temperature is lowered to T min in t 2 hours, and then 5 to the total dry distillation time
Coke oven operating method characterized by adjusting the quinoline insoluble content in tar by raising the temperature to the initial condition T 1 at 10% time, where t: total carbonization time (hr) t 1 : t 10-40% of the time (hr) t 2: t- ( t 1 + t 3) (hr) t 3: 5~10% of the time t (hr) T 1: 1000~1200 ℃ T max: 1400~1300 ℃ T min : 900 ~ 800 ℃
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63136195A JP2563483B2 (en) | 1988-06-02 | 1988-06-02 | Coke oven operating method |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63136195A JP2563483B2 (en) | 1988-06-02 | 1988-06-02 | Coke oven operating method |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH01306496A JPH01306496A (en) | 1989-12-11 |
| JP2563483B2 true JP2563483B2 (en) | 1996-12-11 |
Family
ID=15169563
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63136195A Expired - Lifetime JP2563483B2 (en) | 1988-06-02 | 1988-06-02 | Coke oven operating method |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2563483B2 (en) |
-
1988
- 1988-06-02 JP JP63136195A patent/JP2563483B2/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH01306496A (en) | 1989-12-11 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP2563483B2 (en) | Coke oven operating method | |
| US3689403A (en) | Fcc catalyst section control | |
| JPS61120890A (en) | Operation of coke oven | |
| JPS6038437B2 (en) | Manufacturing method of molded coke for metallurgy | |
| JPH07118660A (en) | Coke oven program heating method | |
| SU700530A1 (en) | Method of control of coke production technological process | |
| JPH07109461A (en) | Coke production method | |
| JP4279973B2 (en) | Coke oven operation method | |
| JPH07109468A (en) | Method of heating and baking semi-coke | |
| JP2001164262A (en) | Operating a coke oven to produce the desired coal tar. | |
| JP3314835B2 (en) | Method for producing medium-temperature carbonized coke | |
| JPS58222183A (en) | Production of high-quality coke | |
| JPS5920379A (en) | Control of coke oven heating | |
| JPH03205489A (en) | Method for controlling temperature distribution in lengthwise direction in coke oven | |
| JPS61120891A (en) | Fractional recovery of tar generated from coke oven | |
| JPH07109463A (en) | Emission control method of low temperature kiln from coke heated and fired by CDQ | |
| JPS63186796A (en) | Thermal reforming of coke oven by-products | |
| JPH07113087A (en) | Low temperature kiln production method in coke manufacturing | |
| JPH07108977B2 (en) | Coke oven carbonization control method | |
| JPH04309593A (en) | Production of blast furnace coke | |
| KR790001829B1 (en) | Process for producing formed coke for metallurgical use | |
| JP3179263B2 (en) | Coke production method | |
| JPH07108978B2 (en) | Coke oven carbonization control method | |
| JPH07145382A (en) | Coke manufacturing method and manufacturing equipment therefor | |
| JPH02127495A (en) | Block coke manufacturing method |