JPH0242039B2 - - Google Patents
Info
- Publication number
- JPH0242039B2 JPH0242039B2 JP59248188A JP24818884A JPH0242039B2 JP H0242039 B2 JPH0242039 B2 JP H0242039B2 JP 59248188 A JP59248188 A JP 59248188A JP 24818884 A JP24818884 A JP 24818884A JP H0242039 B2 JPH0242039 B2 JP H0242039B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- wire
- lubricant
- power supply
- ppm
- welding
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K35/00—Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting
- B23K35/40—Making wire or rods for soldering or welding
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Nonmetallic Welding Materials (AREA)
Description
(産業上の利用分野)
本発明は、ガスメタルアーク溶接に用いるソリ
ツドワイヤの製造方法に関し、この明細書では、
適当な潤滑剤を採用することにより、素線から最
終線径に至るまでの工程を焼鈍やめつきの工程を
経ることなく連続的に伸線製品とする技術につい
て提案するものである。
(従来の技術)
溶接用ワイヤの一般的製造方法は、まず熱間圧
延により製造された線材についてその表面のスケ
ールを除去する工程、伸線前処理剤を付着させる
コーテイング工程、中間径まで伸線する1次伸線
工程、1次伸線による加工硬化を除去する焼鈍工
程、酸洗・めつき工程、および製品径まで仕上げ
る2次伸線(仕上伸線)工程、そして最後に巻
替・梱包工程と7工程に分けて製造されている。
上記従来製造方法の場合次のような問題点が指
摘されていた。
(1) 作業工程が細分化されているために作業能率
面で効率が悪い。
(2) 焼鈍工程などがあつて製造日数が長くかか
る。
(3) 製造コストが高い。
(4) 銅めつきを施すこととしているため廃液処理
に大きな設備と費用がかかる。
かような実情に鑑みその解決を目指した次のよ
うな従来技術がある。例えば、特開昭55−54296
号は、原線ワイヤを中間で焼鈍することなく伸線
加工を行うことにより、連続的な短時間で製造す
る方法が述べられている。この方法は、連続伸線
を行うことができるが、めつきまでも省略する方
法ではないから上記(4)の欠点が残り、また引張強
さのばらつきやアーク安定に対する配慮がないこ
とから、溶接作業性改善に対し積極的にその改良
を行つている技術とは言い難い。
また、同じく連続工程を採用する従来技術とし
て、特開昭56−151197号があるが、この方法は、
焼鈍・めつき工程があるので上記(2)、(3)、(4)の欠
点が残り、製造工程の簡素化のメリツトが減殺さ
れている。
さらに、特公昭58−43195号としての提案の技
術は、ワイヤ成分、特にC、Si、Ti量を規定し、
製品径までの伸線を可能にしたものであるが、上
記の限られた成分系にのみ適用できるものであ
り、ワイヤの送給性や給電性の改良は論じられて
いない。
(発明が解決しようとする問題点)
本発明は、従来技術のもとで指摘されていた
製造時間およびコストのかかる焼鈍工程を省
き、
廃液処理等で問題点のあるめつき工程を省
き、
しかも素線から製品ワイヤまでの作業を連続化
することを目的とする。そしてこのことにより、
作業工程の簡素化に伴う製造コスト削減、製造日
数の短縮およびめつき工程の省略つまり銅めつき
がなされないことによる溶接時のコンジツトチユ
ーブ内への銅粉の目づまりの防止を実現すること
にある。
(問題点を解決するための手段)
本発明の着想の基盤となる点は、焼鈍工程およ
びめつき工程を省略化し、かつ工程の連続化を図
ることにある。ただこのことによつて、例えば焼
鈍工程の省略で熱間での引張強さのバラツキが残
留しワイヤ送給時の送給性の不均一を招いたり、
まためつき工程の省略により給電抵抗が高まり、
特にチツプ部でのワイヤ融着現象に基づく均一送
給が困難となるという問題が生じる。
このことに対して本発明では、次のような手段
を採用してその克服を図ることとした。すなわ
ち、
酸洗工程を経た線径4.5〜5.5mφの素線を焼鈍
およびめつきの工程を経ることなしに複数のダイ
スによつて伸線加工するに当り、伸線初期のダイ
スにおける潤滑剤として二硫化モリブデン又は窒
化硼素を3〜15%含有する伸線潤滑剤を、また少
なくとも最終ダイスにおける潤滑剤としては給電
向上剤ならびにアーク安定剤を含有する油性潤滑
剤を用いるものとし、最終ダイスにおいて、減面
率が2〜12%、ワイヤ製品表面に残留する給電向
上剤及びアーク安定剤がそれぞれ50〜300ppm、
10〜300ppmの範囲を満足する条件下に伸線加工
も施し、しかるのち巻替えをする連続工程からな
る溶接用ソリツドワイヤの製造方法について提案
する。
そして、伸線潤滑剤として、伸線初期たとえば
第1ダイス及び第2ダイスに二硫化モリブデンも
しくは窒化硼素を3〜15%含有した潤滑剤を用い
ることにより、焼鈍、メツキ各工程省略の不足を
この潤滑剤コーテイングにより補うことにした。
さらに、最終ダイスに用いる油性潤滑剤に関して
は、ワイヤ製品表面に、給電向上剤として、50〜
300ppm、アーク安定剤として、10〜300ppmを残
留させるべく、給電向上剤とアーク安定剤を含有
するものを用いる。
(作用)
本発明の特徴は、素線は焼鈍・めつき工程を経
ることなく直接伸線加工し、巻替工程までの4工
程を連続的に行う点にある。このような連続伸線
加工を行うと、ワイヤ自体が加工硬化を起し極端
に伸線性が劣化する。
しかしながら、本発明者らの研究によれば、か
かる工程において、伸線初期たとえば第1ダイス
及び第2ダイスに二硫化モリブデン又はこれと同
等の効果をもつ窒化硼素を、3〜15%含有する潤
滑剤を使用すれば、伸線性を低下させることなく
伸線が可能になるとの知見を得た。
これに対し乾式潤滑剤により連続的な伸線加工
を行うと、伸線潤滑剤がワイヤ表面に多く残留す
るため、溶接中のワイヤ送給時にコンジツトチユ
ーブ内に該潤滑剤が付着して送給を妨げ、さらに
は該残留潤滑剤により溶接チツプでの給電性が劣
化し、送給性能の劣化と溶接作業性(アーク安定
性)を阻害することが実験の結果明らかとなつ
た。
このような事実から本発明者らは伸線最終ダイ
ス部の潤滑剤及びその減面率を工夫することに着
目した。つまり潤滑剤には防錆性及び潤滑性を有
する油性潤滑剤(たとえばパーム油、オリーブ油
の精製品)を採用し、かつその中には給電向上剤
(たとえば炭素など)及びアーク安定剤(たとえ
ばアルカリ金属)を含有させることとし、一方上
記減面率としては2〜12%で伸線を行うという条
件を採用したのである。
まず本発明において油性潤滑剤を選んだ理由
は、第3図から明らかなように前工程で付着残留
している乾式潤滑剤の除去を図るのに好適で、コ
ンジツトチユーブ内にかすの残留が少ないこと、
及び乾式潤滑剤より防錆、潤滑効果が優れている
からである。
なお、さらに乾式潤滑剤の除去効果を高めたい
場合あるいはアーク安定剤等の添加効果を高めた
い場合には、前工程のダイスにも同様の潤滑剤を
用いることが好ましい。
次に、かかる油性潤滑剤中に含有させる給電向
上剤について述べる。溶接作業性を良くするため
にワイヤの送給性を改善することは有効なことで
あるが、ワイヤ潤滑性だけがコンジツトチユーブ
内送給性に影響を及ぼすのではなく、給電状況も
ワイヤ送給性能に影響を及ぼすことが明らかとな
つた。
第4図に示すように、電機子電流はワイヤ送給
量を一定として非溶接時にワイヤのみ送給する場
合:つまりインチング状態のときと、溶接時に送
給モータで送給するときを比較すると、前者の方
が小さいことがわかる。すなわちインチング状態
では、電流の変動が少なく、一様にワイヤが送ら
れているが、溶接時では急に変動が大きくなり給
電チツプ部での給電状態が送給性に大きく影響
し、この変動が大きくなると、極端な場合ノツキ
ング現象、ワイヤづまりなど溶接性に悪影響を及
ぼす。
したがつて、本発明のように、特に銅めつきの
ような給電を助ける媒体のない場合にはさらに給
電性の向上が望まれる。この点については本発明
者らの研究ではワイヤ表面上に給電向上剤つまり
炭素などを適量含有させることが有効であること
をつきとめた。その添加量は、給電効果について
みると多い程好ましいが、また多過ぎるとコンジ
ツトチユーブ内へのかすの残留等で悪影響を及ぼ
すので、第5図から下限として50ppm、また上限
を300ppmとした。
次にアーク安定剤について述べる。溶接作業性
向上のため、ワイヤ送給性のほかにアーク自体の
安定性を保つことが必要である。そのためには、
ワイヤ表面に電離電圧の低い元素を残留させ、金
属イオンの発生を促しアーク長の安定化を維持す
ることが有効である。この目的に叶うものとし
て、アルカリ金属(Li、K、Cs等)が好適であ
る。このようにアーク安定剤の添加により、第6
図に示すように、短絡回数(短絡移行域)が増加
し、細かい溶滴移行となつてアークが安定する。
この添加量としては、10ppm以上の添加が有効
で、上限としては給電向上剤とのかね合いもあ
り、送給性を阻害しない点を考慮して300ppmと
した。
ワイヤの引張強さについては、ワイヤ送給性能
に関係しアークの安定性にも影響することが知ら
れている。従つて、引張強さが均一なワイヤの製
造を行わなければならない。この点連続伸線工程
では、均一な引張強さを維持することはきわめて
困難であり、しかも標準偏差(σ値)値でワイヤ
10m当り1.2Kgf/mm2を下回るものを製造するの
は困難であつた。
この不均一な引張強さ:すなわちσ=1.2Kg
f/mm2以上では、第7図に示すように、依然送給
性能に問題があるため、σ<1.2に維持すべく検
討を進めた結果、伸線時の保有熱を除去すること
が有効であることがわかる。
最後に減面率の範囲の限定理由について述べ
る。減面率を2%以上12%以下としたのは、2%
未満では減面率が小さいため製品表面への潤滑剤
のもち出しが多く、また潤滑剤の付着量が不均一
となりやすいためである。一方12%を越える場
合、これまでにワイヤはかなりの加工硬化を受け
ているため著しくダイス寿命が劣化すること、及
び潤滑剤中の添加剤の付着量が一定に維持し得る
限界となるからである。
第1表は以上の結果をまとめたものであるが、
上述した総ての条件を満足するものが最も有効で
ある。
(Industrial Application Field) The present invention relates to a method for manufacturing a solid wire used in gas metal arc welding, and in this specification,
This paper proposes a technology that uses an appropriate lubricant to continuously produce wire-drawn products from strands to the final wire diameter without going through annealing or plating steps. (Prior art) The general method for manufacturing welding wire is to first remove scale from the surface of a wire manufactured by hot rolling, coat it with a wire drawing pretreatment agent, and draw the wire to an intermediate diameter. the first wire drawing process, the annealing process to remove the work hardening caused by the first wire drawing, the pickling and plating process, the second wire drawing process (finish wire drawing) to finish the product diameter, and finally the rewinding and packaging. The manufacturing process is divided into 7 steps. In the case of the conventional manufacturing method described above, the following problems have been pointed out. (1) Work efficiency is low because the work process is segmented. (2) Manufacturing takes a long time due to the annealing process. (3) Manufacturing costs are high. (4) Since copper plating is applied, large equipment and costs are required for waste liquid treatment. In view of the above-mentioned circumstances, there are the following conventional techniques aimed at solving the problem. For example, JP-A-55-54296
No. 1 describes a method for manufacturing wires continuously in a short time by drawing the raw wire without annealing it in the middle. Although this method allows for continuous wire drawing, it does not omit plating, so the drawback (4) above remains, and there is no consideration given to variations in tensile strength or arc stability, so it is difficult to weld. It is hard to say that this technology is actively making improvements to improve workability. Additionally, there is Japanese Patent Application Laid-Open No. 151197/1983 as a conventional technique that also adopts a continuous process, but this method
Since there is an annealing and plating process, the disadvantages of (2), (3), and (4) above remain, and the advantage of simplifying the manufacturing process is diminished. Furthermore, the technology proposed as Japanese Patent Publication No. 58-43195 specifies the wire components, especially the amounts of C, Si, and Ti.
Although this method enables wire drawing up to the product diameter, it is applicable only to the above-mentioned limited component systems, and improvements in wire feeding performance and power feeding performance are not discussed. (Problems to be Solved by the Invention) The present invention eliminates the annealing process that takes manufacturing time and costs, which were pointed out in the prior art, and eliminates the plating process that has problems such as waste liquid treatment. The purpose is to make the work from strands to finished wires continuous. And with this,
By simplifying the work process, we have reduced manufacturing costs, shortened manufacturing days, and omitted the plating process, which means that copper powder is not clogged in the conduit tube during welding due to no copper plating. be. (Means for Solving the Problems) The idea behind the present invention is to omit the annealing process and the plating process, and to make the process continuous. However, due to this, for example, if the annealing process is omitted, variations in tensile strength during hot heating may remain, leading to uneven feeding performance when feeding the wire.
Also, by omitting the plating process, the power supply resistance increases,
In particular, a problem arises in that uniform feeding is difficult due to the wire fusion phenomenon at the tip. In view of this, the present invention employs the following means to overcome this problem. That is, when drawing a wire with a wire diameter of 4.5 to 5.5 mφ that has undergone a pickling process using multiple dies without going through an annealing and plating process, it is necessary to use two lubricants as a lubricant in the dies at the initial stage of wire drawing. A wire drawing lubricant containing 3 to 15% of molybdenum sulfide or boron nitride shall be used, and at least an oil-based lubricant containing a power supply improver and an arc stabilizer shall be used as the lubricant in the final die. The area ratio is 2 to 12%, and the power supply improver and arc stabilizer remaining on the wire product surface are 50 to 300 ppm each.
We propose a method for producing solid wire for welding, which consists of a continuous process in which the wire is drawn under conditions satisfying the range of 10 to 300 ppm, and then re-wound. By using a lubricant containing 3 to 15% molybdenum disulfide or boron nitride in the first die and the second die as a wire drawing lubricant during the wire drawing stage, for example, the insufficiency of the annealing and plating steps can be eliminated. I decided to supplement this with a lubricant coating.
Furthermore, regarding the oil-based lubricant used for the final die, 50~
300 ppm, and as an arc stabilizer, one containing a power supply improver and an arc stabilizer is used so that 10 to 300 ppm remains. (Function) A feature of the present invention is that the wire is directly drawn without going through an annealing/plating process, and four steps up to the rewinding process are performed continuously. When such continuous wire drawing is performed, the wire itself undergoes work hardening, resulting in extremely poor wire drawability. However, according to the research of the present inventors, in the initial stage of wire drawing, for example, in the first die and the second die, a lubricant containing 3 to 15% of molybdenum disulfide or boron nitride, which has an effect equivalent to this, is applied. It has been found that using the agent enables wire drawing without reducing wire drawability. On the other hand, when wire drawing is performed continuously using a dry lubricant, a large amount of the drawing lubricant remains on the wire surface, so when the wire is fed during welding, the lubricant adheres to the inside of the conduit tube and the wire is fed. As a result of experiments, it has become clear that the residual lubricant impedes the power supply and further deteriorates the power supply performance at the welding chip, deteriorating the supply performance and inhibiting welding workability (arc stability). Based on these facts, the present inventors focused on improving the lubricant in the final wire drawing die and its area reduction rate. In other words, the lubricant is an oil-based lubricant (e.g. refined products of palm oil or olive oil) that has rust prevention and lubrication properties, and also contains a power supply improver (e.g. carbon, etc.) and an arc stabilizer (e.g. alkali). The wire drawing was conducted at a reduction rate of 2 to 12%. First of all, the reason why an oil-based lubricant was selected in the present invention is that, as is clear from Fig. 3, it is suitable for removing the dry lubricant that remains attached in the previous process, and it prevents residue from remaining in the conduit tube. less things,
This is because it has superior rust prevention and lubrication effects than dry lubricants. Note that if it is desired to further enhance the removal effect of the dry lubricant or the effect of adding an arc stabilizer or the like, it is preferable to use the same lubricant for the die in the previous step. Next, a power supply improving agent to be included in such an oil-based lubricant will be described. Improving wire feedability is an effective way to improve welding workability, but wire lubricity alone does not affect wire feedability within the conduit tube; power supply conditions also affect wire feedability. It has become clear that this has an effect on the feeding performance. As shown in Fig. 4, when comparing the armature current when only the wire is fed during non-welding with the wire feeding amount constant, that is, when the wire is fed in the inching state, and when the wire is fed by the feed motor during welding, It can be seen that the former is smaller. In other words, in the inching state, the current fluctuations are small and the wire is fed uniformly, but during welding, the fluctuations suddenly become large, and the power feeding state at the power feeding chip greatly affects the feeding performance, and this fluctuation If it becomes large, in extreme cases it will adversely affect weldability such as knotting phenomenon and wire clogging. Therefore, as in the present invention, it is desirable to further improve the power supply performance, especially when there is no medium such as copper plating that helps power supply. Regarding this point, the present inventors' research has found that it is effective to include an appropriate amount of a power supply improving agent, such as carbon, on the wire surface. Regarding the amount of addition, the higher the amount is, the better it is in terms of the power feeding effect, but if it is too large, it will have an adverse effect such as residue remaining in the conduit tube, so from FIG. 5, the lower limit was set to 50 ppm, and the upper limit was set to 300 ppm. Next, let's talk about arc stabilizers. In order to improve welding workability, it is necessary to maintain the stability of the arc itself in addition to wire feeding performance. for that purpose,
It is effective to leave elements with low ionization voltage on the wire surface to promote the generation of metal ions and maintain stabilization of the arc length. Alkali metals (Li, K, Cs, etc.) are suitable for this purpose. In this way, by adding an arc stabilizer, the sixth
As shown in the figure, the number of short circuits (short circuit transition region) increases, fine droplets migrate, and the arc becomes stable.
As for the amount added, it is effective to add 10 ppm or more, and the upper limit was set at 300 ppm in consideration of the power feeding improver and the fact that it does not impede the feeding performance. It is known that the tensile strength of the wire is related to the wire feeding performance and also affects the stability of the arc. Therefore, it is necessary to manufacture wires with uniform tensile strength. In this point, it is extremely difficult to maintain uniform tensile strength in the continuous wire drawing process, and the standard deviation (σ value) value
It was difficult to manufacture one with a rate of less than 1.2 Kgf/mm 2 per 10 m. This non-uniform tensile strength: i.e. σ = 1.2Kg
At f/mm 2 or more, as shown in Figure 7, there is still a problem with feeding performance, so as a result of studying to maintain σ < 1.2, we found that it is effective to remove the retained heat during wire drawing. It can be seen that it is. Finally, the reason for limiting the area reduction rate range will be described. The area reduction rate of 2% or more and 12% or less is 2%.
This is because if it is less than that, the area reduction rate is small, so much lubricant oozes out onto the product surface, and the amount of lubricant deposited tends to be uneven. On the other hand, if it exceeds 12%, the die life will be significantly reduced because the wire has already undergone considerable work hardening, and the amount of additives in the lubricant will reach the limit at which it can be maintained constant. be. Table 1 summarizes the above results.
The one that satisfies all of the above conditions is the most effective.
【表】
* 各因子は、請求の範囲の項目であ
り、○、×は、その範囲内にある
かないかの差を示すものである。さ
らに効果は、良好と思われるも
のが5であり、以下少なくなる程劣
化する。
(実施例)
第1図にもとずき本発明製造法を、従来製造法
(第2図)との比較のもとに説明する。まず本発
明の場合、熱間圧延線材(素線)1を、酸洗2お
よび油性潤滑剤コーテイング3工程を経由させ、
そしてタンデムに配列した最終製品径にまで伸線
する伸線機4に導き、最後に巻替機8に供給して
製品とする。この点従来のものは、第2図に示す
ように、素線1をスケール除去1aして第1次伸
線機1bにて伸線し、焼鈍1c−酸洗1d−めつ
き1eと経て、最終線径とする2次伸線9′を行
うという多数の工程を経なければならない。
さて、本発明方法につきさらに詳しく説明する
と、まず5.5mmφの熱間圧延線材1(JIS Z
3312YGW−12)を酸洗し、油潤滑剤コーテイン
グ3後、10数個の伸線ダイス4に通し、線速
(1.2mmφ)500m/分で伸線しその後巻替5を行
つた。このとき第1ダイスでは二硫化モリブデン
7%、ステアリン酸カルシウム50%、残り石灰と
いう乾式潤滑剤を用い、最終ダイスにはオリーブ
油系の油性潤滑剤に給電向上剤として炭素を、そ
して安定剤として炭酸リチウム+炭酸カリウムを
添加したものを用い、7.2%の減面率にて1.2mmま
で伸線加工し、伸線残留量としてそれぞれ給電向
上剤が120ppm、アーク安定剤が208ppmになるよ
うにした。またこのときのワイヤ引張強さは、ワ
イヤ10mにおいて平均112Kgf/mm2、標準偏差0.8
Kgf/mm2であつた。
上記ワイヤを使つた溶接試験結果を第2表に示
すがいずれも好ましい結果が得られた。[Table] *Each factor is an item in the scope of claims, and ○ and × are within the range.
It shows the difference between good and bad. Furthermore, the effect seems to be good.
The value is 5, and the lower it is, the worse it is.
(Example) Based on FIG. 1, the manufacturing method of the present invention will be explained in comparison with the conventional manufacturing method (FIG. 2). First, in the case of the present invention, a hot rolled wire rod (strand) 1 is passed through pickling 2 and oil-based lubricant coating 3 steps,
The wire is then guided to a wire drawing machine 4 arranged in tandem that draws the wire to the diameter of the final product, and finally fed to a rewinding machine 8 to form a product. In this respect, in the conventional wire, as shown in FIG. 2, the wire 1 is scaled 1a, drawn in a primary wire drawing machine 1b, annealed 1c, pickled 1d, and plated 1e. It is necessary to go through a number of steps such as performing secondary wire drawing 9' to obtain the final wire diameter. Now, to explain the method of the present invention in more detail, first, 5.5 mmφ hot rolled wire rod 1 (JIS Z
3312YGW-12) was pickled, coated with an oil lubricant (3), passed through ten wire drawing dies (4), drawn at a wire speed (1.2 mmφ) of 500 m/min, and then rewinded (5). At this time, the first die uses a dry lubricant of 7% molybdenum disulfide, 50% calcium stearate, and the remaining lime, and the final die uses an olive oil-based oil lubricant, carbon as a power supply improver, and lithium carbonate as a stabilizer. +Potassium carbonate was used, and the wire was drawn to 1.2 mm at an area reduction rate of 7.2%, and the wire drawing residual amounts were 120 ppm of the power supply improver and 208 ppm of the arc stabilizer. In addition, the wire tensile strength at this time was an average of 112 Kgf/mm 2 for 10 m of wire, and a standard deviation of 0.8.
It was Kgf/ mm2 . The results of welding tests using the above wires are shown in Table 2, and favorable results were obtained in all cases.
【表】
(発明の効果)
以上説明したように本発明によれば、焼鈍をし
ないので製造工程が簡素化して製造効率が高くコ
ストも安くなる上、銅めつきを施さないのでワイ
ヤ送給時の目詰りもなく、さらには良好な溶接性
を示す溶接用ソリツドワイヤが得られる。[Table] (Effects of the invention) As explained above, according to the present invention, since no annealing is performed, the manufacturing process is simplified, manufacturing efficiency is high, and costs are reduced.In addition, since copper plating is not applied, the wire is fed easily. A solid wire for welding which is free from clogging and exhibits good weldability can be obtained.
第1図は、本発明にかかる溶接用ワイヤの製造
工程の略線図、第2図は、従来法にかかる溶接用
ワイヤの製造工程の略線図、第3図は、コンジツ
トライナー内の残留物量に及ぼすワイヤ使用量の
影響を示すグラフ、第4図は、ワイヤ送給性への
給電による影響を示すグラフ、第5図は、給電向
上剤の効果を示すグラフ、第6図は、アーク安定
剤の効果を示すグラフ、第7図は、ワイヤ送給性
への引張強さとばらつきの影響を示すグラフであ
る。
1……ワイヤ(素線)、2……酸洗工程、3…
…コーテイング工程、4……伸線工程、5……巻
替工程。
Fig. 1 is a schematic diagram of the manufacturing process of welding wire according to the present invention, Fig. 2 is a schematic diagram of the manufacturing process of welding wire according to the conventional method, and Fig. 3 is a schematic diagram of the manufacturing process of welding wire according to the present invention. A graph showing the influence of the amount of wire used on the amount of residue, FIG. 4 is a graph showing the influence of power feeding on wire feedability, FIG. 5 is a graph showing the effect of the power feeding improver, and FIG. FIG. 7, a graph showing the effect of the arc stabilizer, is a graph showing the effect of tensile strength and variation on wire feedability. 1... Wire (strand), 2... Pickling process, 3...
...Coating process, 4...Wire drawing process, 5...Rewinding process.
Claims (1)
鈍およびめつきの工程を経ることなしに複数のダ
イスによつて伸線加工するに当り、 伸線初期のダイスにおける潤滑剤として二硫化
モリブデン又は窒化硼素を3〜15%含有する伸線
潤滑剤を、また少なくとも最終ダイスにおける潤
滑剤としては給電向上剤ならびにアーク安定剤を
含有する油性潤滑剤を用いるものとし、最終ダイ
スにおいて、減面率が2〜12%、ワイヤ製品表面
に残留する給電向上剤及びアーク安定剤がそれぞ
れ50〜300ppm、10〜300ppmの範囲を満足する条
件下に伸線加工を施し、しかるのち巻替えをする
連続工程からなる溶接用ソリツドワイヤの製造方
法。[Scope of Claims] 1. In drawing a wire having a wire diameter of 4.5 to 5.5 mmφ that has undergone a pickling process using a plurality of dies without going through an annealing and plating process, the dies at the initial stage of wire drawing. A wire drawing lubricant containing 3 to 15% of molybdenum disulfide or boron nitride is used as a lubricant in the process, and an oil-based lubricant containing a power supply improver and an arc stabilizer is used as a lubricant in at least the final die. In the final die, the wire is drawn under conditions such that the area reduction rate is 2 to 12%, and the power supply improver and arc stabilizer remaining on the surface of the wire product are in the range of 50 to 300 ppm and 10 to 300 ppm, respectively. A method for producing solid wire for welding, which consists of a continuous process of rewinding.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP24818884A JPS61126995A (en) | 1984-11-26 | 1984-11-26 | Production of solid wire for welding |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP24818884A JPS61126995A (en) | 1984-11-26 | 1984-11-26 | Production of solid wire for welding |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS61126995A JPS61126995A (en) | 1986-06-14 |
| JPH0242039B2 true JPH0242039B2 (en) | 1990-09-20 |
Family
ID=17174509
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP24818884A Granted JPS61126995A (en) | 1984-11-26 | 1984-11-26 | Production of solid wire for welding |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS61126995A (en) |
Families Citing this family (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2668979B2 (en) * | 1988-09-14 | 1997-10-27 | 大同特殊鋼株式会社 | Method of manufacturing stainless steel MIG welding wire |
| JP2553700B2 (en) * | 1989-04-24 | 1996-11-13 | 松下電器産業株式会社 | Gas shielded arc welding wire and method for producing the same |
| JP3959385B2 (en) | 2003-08-26 | 2007-08-15 | 株式会社神戸製鋼所 | Manufacturing method of solid wire for welding |
| JP2006136940A (en) * | 2004-10-14 | 2006-06-01 | Daido Steel Co Ltd | Welding wire |
Family Cites Families (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS58135795A (en) * | 1982-02-09 | 1983-08-12 | Nippon Steel Weld Prod & Eng Co Ltd | Arc welding wire |
-
1984
- 1984-11-26 JP JP24818884A patent/JPS61126995A/en active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS61126995A (en) | 1986-06-14 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP3718529B2 (en) | Method for producing porous electrode wire for electric discharge machining | |
| CN1255244C (en) | Metal core aluminium welding wire and its forming method | |
| JP6788550B2 (en) | Arc welding method and solid wire | |
| KR20020028813A (en) | Aluminum metal-core weld wire and method for forming the same | |
| JP6715622B2 (en) | Solid wire | |
| JPH0242039B2 (en) | ||
| JP3753173B2 (en) | Steel wire for gas shielded arc welding | |
| JP3584894B2 (en) | Steel wire for gas shielded arc welding | |
| JP3734030B2 (en) | Steel wire for gas shielded arc welding | |
| JP3941756B2 (en) | Carbon steel wire for carbon dioxide shielded arc welding | |
| JPS58128294A (en) | Steel wire of small diameter for welding | |
| JPH07100687A (en) | Wire for arc welding | |
| JP3983155B2 (en) | Steel wire for gas shielded arc welding | |
| JP2006315059A (en) | Copper-plated solid wire for arc welding | |
| JP4655475B2 (en) | Steel wire for carbon dioxide shielded arc welding | |
| JP4054277B2 (en) | Solid wire for arc welding excellent in feeding performance and method for manufacturing the same | |
| US12466005B2 (en) | Solid wire for arc welding use | |
| JP2981928B2 (en) | Copper plated steel wire for gas shielded arc welding | |
| JPS5961592A (en) | Steel wire for arc welding | |
| JP3780116B2 (en) | Steel wire for gas shielded arc welding and manufacturing method thereof | |
| JP2007118069A (en) | Gas shielded arc welding method | |
| JP2000246485A (en) | Steel wire for gas shielded arc welding and method for producing the same | |
| JP4504115B2 (en) | Welding wire for gas shielded arc welding | |
| JPS59104292A (en) | Production of steel wire for welding | |
| JPH05337742A (en) | Manufacture of electrode wire for wire electrodischarge machining |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |